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DCS

小型熱電廠DCS控制系統(tǒng)的應(yīng)用與改進

2025China.cn   2014年03月18日

  分散控制系統(tǒng)(DCS)是計算機、自動控制技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)的綜合產(chǎn)物。它基于控制分散、危險分散、操作和管理集中的設(shè)計思想,采用多層分級、合作自治的結(jié)構(gòu)形式,適應(yīng)了現(xiàn)代化生產(chǎn)和企業(yè)管理的要求。

  由于DCS融人了最新的現(xiàn)場總線、嵌人式軟件、先進控制、報表技術(shù)、CRT以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等,使得其能夠整體解決小至一臺大型設(shè)備(鍋爐)、大至一個現(xiàn)代化工廠整個生產(chǎn)過程的全方位控制,并為工廠全程信息化管理提供基礎(chǔ)平臺。

  隨著我國生產(chǎn)力的不斷發(fā)展以及我國在生產(chǎn)過程自動化方面科技水平的不斷提高CONTROLENGINEERINGChina版權(quán)所有,目前我國新建的火電廠普遍都采用了DCS控制系統(tǒng),以前采用常規(guī)控制的火力發(fā)電廠也基本進行了DCS改造。隨著DCS控制系統(tǒng)的不斷發(fā)展,性能不斷提高價格逐年下降,DCS控制系統(tǒng)的應(yīng)用范圍將越來越廣。

  DCS也逐步開始在小型電廠廣泛應(yīng)用。在我國,小型火力發(fā)電廠基本上為供熱機組,主要用于冶金、石化、化工、紡織等行業(yè)大型企業(yè)的自備電廠及城市供熱,大部分屬于電力系統(tǒng)外的電廠。典型的主設(shè)備選型多為循環(huán)流化床鍋爐配抽汽式汽輪發(fā)電機組,一般為二爐一機或三爐二機,熱力系統(tǒng)為母管制。保定石油化工廠熱電站即為典型的企業(yè)自備熱電聯(lián)產(chǎn)機組。其DCS系統(tǒng)的應(yīng)用和改進,可為我國為數(shù)眾多的小型電力企業(yè)同行提供一些思路和借鑒。

  1 DCS系統(tǒng)的應(yīng)用

  1.1DCS系統(tǒng)組成

  該廠2003年應(yīng)用北京和利時自動化工程有限公司研制的HS2000分散控制系統(tǒng)進行技術(shù)改造,該系統(tǒng)包括DAS和MCS兩部分,其中DAS用于運行參數(shù)實H寸監(jiān)測,MCS用于模擬量控制。HS2000系統(tǒng)的節(jié)點從功能上分成操作員站、工程師站和現(xiàn)場控制站三種類型。這些節(jié)點通過系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接在一起,所有節(jié)點之問的數(shù)據(jù)和信息傳遞都南系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)完成。

  操作員站由可靠性高的工業(yè)微機配以外設(shè)組成,站上運行的軟件是HS2000系統(tǒng)專用的實時監(jiān)控軟件。功能有:圖形顯示與會話、報警顯示與管理、報表打印、系統(tǒng)庫管理、歷史庫管理、追憶庫管理等。

  工程師站和操作員站使用同一臺微機,該站配以HS2000組態(tài)軟件包,供用戶實現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)的組態(tài)現(xiàn)場控制站是DCS系統(tǒng)完成現(xiàn)場測拉的重要站點。HS2000系統(tǒng)的現(xiàn)場控制站由主控模塊、智能I/O模塊、電源模塊和專用機柜四部分組成。該站主要完成兩項功能:信號的轉(zhuǎn)換與處理和控制運算。

  1.2鍋爐系統(tǒng)控制方案

  1.2.1改造原則

  根據(jù)實際情況,該廠于2003年首先對兩臺35t/h中溫中壓鏈條鍋爐進行DCS改造,在采用DCS控制后還保留了鍋爐的緊急停止及重要輔機的硬手操,汽輪機暫時保留PLC控制,輔助車問仍由常規(guī)儀表控制。

  1.2.2鍋爐運行控制任務(wù)

 ?、僮詣訖z測:用檢測元件和顯示儀表,對鍋爐的熱工參數(shù)(壓力、溫度、流量等)進行連續(xù)測量和顯示,并為自動調(diào)節(jié)和安全保護提供檢測信號。

  ②自動調(diào)節(jié):對鍋爐運行參數(shù)進行自動調(diào)整,以適應(yīng)外界負荷和工質(zhì)參數(shù)的要求,并使鍋爐保持在較經(jīng)濟的工況下運行。

 ?、鄢绦蚩刂疲菏瑰仩t的啟、停及運行等一系列操作實現(xiàn)自動化。如系統(tǒng)啟動按照引風(fēng)機、鼓風(fēng)機、爐排的啟動順序進行。

 ?、鼙Wo連鎖:系統(tǒng)必須具有超壓、水位過高、水位過低聲光報警以及超壓停爐和水位過低停爐熱工聯(lián)鎖保護等功能。電氣聯(lián)鎖保護是為防止設(shè)備在啟、停過程中由于操作錯誤而造成事故。

  1.2.3控制參數(shù)

  根據(jù)鍋爐實際使用需要,確定了10個調(diào)節(jié)攢,分別是:①除氧水位;②除氧壓力;③主汽減壓;④分汽缸出口穩(wěn)壓;⑤爐膛負壓;⑥主汽溫度;⑦汽包水位;⑧爐排轉(zhuǎn)速;⑨鼓風(fēng)轉(zhuǎn)速;④給煤機轉(zhuǎn)速(控制煤層厚度)等。其中汽包水位、主汽溫度是鍋爐系統(tǒng)控制的重點,燃燒自動則是鍋爐系統(tǒng)控制的難點。

  1.2.4常規(guī)控制回路

  除氧水位、除氧壓力、除氧氣減壓、分汽缸出口穩(wěn)壓、爐膛負壓等是常規(guī)的單回路調(diào)節(jié)。主汽溫度、汽包水位多采用單回路前饋或串級加前饋(:=三沖量)組成。常規(guī)回路及P、I、D參數(shù)調(diào)節(jié)參見表1。

  1.2.5燃燒系統(tǒng)的控制

  鍋爐參數(shù)中,主汽壓力(或過熱蒸汽壓力)是衡量蒸汽量與外界負荷兩者是否適應(yīng)的指標(biāo)。引起主汽壓力變動的擾動來源有兩個:一是燃料量的擾動,為基本擾動;——是用汽量的擾動。為負荷擾動?;緮_動可以通過自身的閉環(huán)來克服,負荷擾動則不易做到。負荷變化時母管壓力出現(xiàn)瞬時改變,而調(diào)節(jié)通道的遲延較大,對象擾動通道與調(diào)節(jié)通道的動態(tài)甚為懸殊。

  調(diào)節(jié)很不利。根據(jù)司爐工經(jīng)驗,煤從進入爐膛到完全燃燒需要20min以上

  。常規(guī)的P、I、D調(diào)節(jié)跟隨性較差,無法完成這樣一個大滯后系統(tǒng)的自動調(diào)節(jié)。采用基于模糊理論的專家系統(tǒng)[l],可較好地實現(xiàn)對鍋爐燃燒系統(tǒng)的自動控制。表2是基于專家系統(tǒng)的控制參數(shù)規(guī)則表。其中P論域表示模糊控制中鍋爐壓力的論域,AP論域表示兩個運行周期鍋爐壓力變化差的論域。

  燃燒周期的自動調(diào)整,加快了負荷大幅變化時燃燒控制的響應(yīng)速度。煤質(zhì)或爐況的不同對調(diào)節(jié)效果有一定的影響。由于隸屬度函數(shù)的曲線均相互交錯重疊,岡此模糊控制算法對于參數(shù)變化的適應(yīng)性具有較強的魯棒性。實際運行驗證了這一特點。

  1.2.6閥門的調(diào)節(jié)與限幅

  規(guī)則表參數(shù)中閥門變化值對應(yīng)于每個燃燒周期爐排轉(zhuǎn)速的變化鰱。爐排轉(zhuǎn)速控制給煤量,是保證鍋爐經(jīng)濟、安全運行的重要控制對象。根據(jù)操作工的經(jīng)驗,在一定的爐況和煤質(zhì)條件下.爐排轉(zhuǎn)速達到一定限額厲將不再對汽包壓力起決定作用。

  此必須對爐排轉(zhuǎn)速設(shè)置合理的上限以防燃燒不充分。污染環(huán)境。鼓風(fēng)轉(zhuǎn)速與爐排轉(zhuǎn)速之問應(yīng)根據(jù)一定的風(fēng)煤比互相協(xié)調(diào),保證燃燒的經(jīng)濟性。這個比例與具體的煤質(zhì)、爐況、變頻器轉(zhuǎn)速相關(guān),在運行中需根據(jù)現(xiàn)場情況及時調(diào)整。

  引風(fēng)轉(zhuǎn)速與鼓風(fēng)轉(zhuǎn)速應(yīng)互相適應(yīng),將爐膛負壓維持在一定范同內(nèi),保證燃燒的安全性。燃燒控制規(guī)則表以及鍋爐各利一參數(shù)的設(shè)置如表2所示。為方便操作CONTROLENGINEERINGChina版權(quán)所有,將爐排轉(zhuǎn)速、鼓風(fēng)轉(zhuǎn)速、引風(fēng)轉(zhuǎn)速限幅、燃燒周期等參數(shù)設(shè)置為操作員權(quán)限,井引至監(jiān)控界面以便司爐工在線修改。

  2 運行效果和問題

  2003年DCS改造后,兩套鍋爐系統(tǒng)基本實現(xiàn)了爐況穩(wěn)定條件下的自動控制。通過設(shè)置合適的爐排轉(zhuǎn)速、鼓風(fēng)轉(zhuǎn)速、引風(fēng)轉(zhuǎn)速限幅值,基本保證了煤的充分燃燒,減少了環(huán)境污染.實現(xiàn)了工況穩(wěn)定時整個鍋爐系統(tǒng)的自動控制。同時由于引入燃燒周期的自適應(yīng)調(diào)整’力Ⅱ快了負荷大幅變化時的響應(yīng)速度。提高了系統(tǒng)控制的自動化程度。

  但在運行期問,該廠發(fā)現(xiàn)該鍋爐在負荷變化較大的工況下,控制過程中存在以下幾個主要問題:鍋爐汽包液位測量存在較大偏差;燃燒控制系統(tǒng)無法投自動。

  3 問題分析與改進

  3.1汽包液位控制改進

  在鍋爐汽包液位測量中,由于汽包液位系統(tǒng)是一個沒有自平衡能力的被控對象。當(dāng)供水量突然降低或出口蒸汽流量增大時。由于此時鍋爐傳給汽包的熱量不變。致使液體大量汽化。

  造成汽包液位測量結(jié)果偏大;當(dāng)供水量突然增大或出口蒸汽流量減小時,情況相反,也就是我們常說的“汽包虛假液位”。而該鍋爐在汽包液位檢測回路的原設(shè)計方案中忽視了這個問題;直接影響了汽包液位控制的平穩(wěn),為此,我們對汽包液位測量結(jié)果引入壓力補償,補償公式如下:

  h=[△P+gH(ρ“-ρ)]/[g(ρ”-ρ‘)]

  式中:h一補償后的汽包液位;△P-變送器測量的差壓值;g-重力;H一汽包高度;ρ-液體參考密度;ρ‘—水的密度;ρ“-蒸汽密度。汽包壓力與ρ‘、ρ”之間的關(guān)系曲線用折線近似后如表3所示。

  在HS2000DCS控制點的組態(tài)中。運用RPV點中的表達式及折線化算法,很容易實現(xiàn)以上補償關(guān)系。原設(shè)計所給出的汽包液位三沖量控制方案如圖1所示。

  通過分析發(fā)現(xiàn),調(diào)節(jié)器的輸人為:汽包液位設(shè)定值-汽包液位測量值+主蒸汽流量-給水流量。實際運行中由于各種擾動的影響。給水流域和主蒸汽流量幾乎不可能相等。該方案的控制結(jié)果將使汽包液位產(chǎn)生靜差。為此,采用在三沖量基礎(chǔ)上的串級控制方案。如圖2所示。由于主調(diào)節(jié)器的作用。該方案較好地消除了靜差。

  3.2燃燒控制改進

  原設(shè)計的燃燒控制用于氧含量測量的裝置改用700B氧含量分析儀。把控制方案改為氧含量控制引風(fēng)機出口擋板,爐膛負壓控制送風(fēng)機出口擋板的方案。并使氧含量控制的P、I作用弱一些。經(jīng)過實際運行,燃燒控制系統(tǒng)的滯后時間相對較小,證明改進的控制方案可行。

  3.3功能擴展

  轉(zhuǎn)速是汽輪機運行的最主要的參數(shù)之一。對該參數(shù)實現(xiàn)實時監(jiān)測。增加了運行人員的監(jiān)測手段與途徑,提高了信號顯示精度控制工程網(wǎng)版權(quán)所有,方便了運行人員的監(jiān)盤與操作控制。更重要的是總調(diào)值長可通過局域網(wǎng)監(jiān)測汽機轉(zhuǎn)速。

  在脫網(wǎng)事故狀態(tài)下仍可監(jiān)測到汽機轉(zhuǎn)速變化,從而可據(jù)此有效地進行事故處理。避免事故的進一步擴大;給水泵是為鍋爐供水的關(guān)鍵設(shè)備,因此在2004年該廠將原DCS系統(tǒng)進行擴展。將汽輪機轉(zhuǎn)速和三臺給水泵的變頻調(diào)節(jié)信號加入到了DCS系統(tǒng)中。

  4 結(jié)論

  綜合效果

  該廠DCS系統(tǒng)自安裝投運以來,軟、硬件運行基本可靠。經(jīng)過改進后達到了預(yù)期的技術(shù)指標(biāo)。①控制水位精度:±10mm。汽壓:±0.03MPa,汽溫:±5℃。負壓:±4Pa;②節(jié)能效果顯著。煙氣含氧量和渣含碳量明顯降低。經(jīng)測試提高運行效率4%。實際節(jié)煤5%,一年耗煤量按40000噸計算,每噸煤按360元人民幣計算。僅節(jié)煤一項一年可節(jié)約72萬元。

  (2)DCS的進一步應(yīng)用目標(biāo)

  ①進一步擴展DCS系統(tǒng)的功能范圍。實現(xiàn)一體化;采用先進的控制軟件,進一步發(fā)揮DCS的效能。為提高電廠管理的自動化水平,進一步擴大DCS的應(yīng)用范圍。實現(xiàn)所謂的一體化,未來計劃汽輪機電液控制系統(tǒng)(DEH和MEH)、發(fā)電機、主變組和廠用電源系統(tǒng)的控制都將納入DCS。②進一步擴大DCS物理分散的應(yīng)用。以減少電纜費用。③實現(xiàn)全廠輔助車間的系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)和統(tǒng)一監(jiān)控。減少值班人員。

  (3)DCS在小型火力發(fā)電廠應(yīng)用中存在的問題

 ?、賴a(chǎn)DCS硬件的制造工藝及制造水平離國際水平有較大的差距,硬件的故障率較高;②由于缺乏切實可行的測試方法和手段。有些DCS性能指標(biāo)無法進行考核和驗收。許多性能指標(biāo)沒有達到規(guī)范要求;③由于DCS市場競爭激烈,價格壓得很低。DCS供應(yīng)商在工程設(shè)計及應(yīng)用軟件的開發(fā)上不可能有很大的投入。

  在硬件配置上往往并沒有體現(xiàn)DCS的分散控制原則。特別是在小型系統(tǒng)中。這種現(xiàn)象尤為明顯;④工程設(shè)計及應(yīng)用軟件的開發(fā)水平也不高。先進的控制軟件及控制策略不能推廣應(yīng)用。不利于電廠的經(jīng)濟安全運行;⑤國產(chǎn)檢測元件及執(zhí)行機構(gòu)的可靠性、準確性往往不能滿足DCS控制系統(tǒng)的要求。加大了系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)投入的難度。使得DCS的優(yōu)勢不能完全發(fā)揮出來,影響了機組的經(jīng)濟運行;⑥由于小機組的不規(guī)范性。一些輔助設(shè)備都自帶控制系統(tǒng)(箱)。

  較常用的方法是采用硬接線的方式,將這些設(shè)備的控制信號傳送至DCS并由DCS進行控制;各系統(tǒng)之問的聯(lián)接是工程中最麻煩的問題。能否解決這些問題又成了整個系統(tǒng)能否長期安全運行的關(guān)鍵;⑦控制策略一般由DCS廠家制定.1旦DCS廠家往往對生產(chǎn)過程的細節(jié)并不太了解?;蛘哒f對主設(shè)備的變化不太了解。因而。控制策略往往有些不足。必須在投產(chǎn)后在有經(jīng)驗的運行人員的幫助下,根據(jù)實際情況不斷修改才能取得較好的效果。

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